“一把游标卡尺在掌心摩挲,刻度被岁月磨得愈发清晰。”这是山东重工企业文化之星,中国重汽集团济南橡塑件公司注塑工、高级技师周胜利职业生涯里最亲密的伙伴。它见证着周胜利从青涩技工成长为技术带头人,更铭刻了一段不服输、敢攻坚、传匠心的故事。
不服输,合格率破新高
初入职场,周胜利就对产品质量秉持着极致严苛的追求。一次,他发现一批新产品卡扣存在细微的尺寸偏差。
“一根头发丝般的差异,怎么才能精准把控?”带着这个问题,周胜利反复观察、比对,发现是由于模具浇口设计不合理,导致熔融塑料进入型腔时压力不均。
第二天,周胜利带着自己画的设计图找到了模具工程师和车间主任,看着这个目光灼灼的年轻人,车间主任给予全力支持:“放心大胆试!”试产第一个月,卡扣合格率提升至98.7%;第二个月,产品顺利通过出口检测,实现零返工。

敢攻坚,老模具焕新颜
为了进一步提升塑件环保性能与使用质感,公司引入新型环保原料。可新原料投入生产后,原有模具无法精准适配,未能达到最佳效果。当时摆在面前的方案有两个:一是更换全套模具,需投入200万元且等待3个月;二是改造现有模具,难度极高且距离交货期仅剩45天。
“模具不用换,我们能改造好。”周胜利坚定选择了第二个方案。他逐一拆检32套模具的排气系统,找到改进的关键点:新型原料熔融黏度更低,可以提升原有排气槽的排气速度,避免气体在型腔内滞留,从而消除塑件表面的细微纹路。
他和团队用石蜡浇筑模拟原料流动轨迹,在模具模型上反复标记、测算,敲定排气孔的最佳位置。铣刀每往下移动1毫米,他就立刻用卡尺测量精度,金属碎屑飞溅在护具上,他的目光却始终紧盯刻度线,不敢有丝毫偏差。
32套模具全部改造完成,不仅节省成本100余万元,还提前10天完成订单。近年来,他和团队累计优化模具47套,创造直接经济效益1200万元。

传匠心,带团队育新苗
95后技工小李刚入职时,周师傅拿了两个塑件让他对比,一个是“刚好合格”的产品,一个是经过优化的精品件。“你看这个边角弧度,差0.5度看似不大,但装配时可能就会出现间隙,影响整体可靠性。”周胜利边说边打开三坐标测量仪,“质量管控不只是合格,更是精准。”
从那以后,小李成了周师傅的“小跟班”。日常巡检机器、调试生产参数,车间里总能看到两人并肩钻研的身影。周胜利把多年积累的参数调整口诀、模具保养要点毫无保留地教给小李,鼓励他大胆提出想法。很快,小李交出了一份亮眼的成长答卷,主导实施“双色模具分型面优化”,成了车间里人人称赞的“青年技术能手”。
在周胜利的带动下,团队累计攻克生产难题27项,提出改善提案136条。其中,“注塑机节能预热法”推行后,每年为车间节省电费46万元;“废料回收分级利用标准”实施后,原料损耗率下降18%,实现了效益与效率双提升。

一厘一寸守品质,一生一事传匠心。这把刻度磨亮的游标卡尺,丈量的不只是塑件精度,更是周胜利对质量的坚守。怀揣炽热匠心,周胜利正以敢想敢干的闯劲、锐意进取的拼劲,引领着车间在质量提升的道路上稳步前行。